广西欧亚糖业有限公司按照节能环保和达标排放的要求,近年来先后投入1200多万元在钦州市那彭和陆屋分公司建设节能降耗减排设施项目,进行设备和技术更新改造,从源头上解决环保问题,实现了经济效益和社会效益的双丰收。
目前,陆屋欧亚糖业有限公司榨机轴瓦冷却水、锅炉冲灰水、汽轮机冷油器冷却水和制炼洗滤布水已完全实现达标排放,平均吨蔗耗新鲜水量0.56吨和97%的重复用水率指标已经走在了同行业的前列,COD排放量由上榨季的487吨下降到335吨。那彭欧亚糖业有限公司达到清洁生产的初级水准,实现了近年来生产规模扩大、排放总量不增的目标。
近年来,陆屋欧亚糖业有限公司投资30万元建造压榨车间相位补偿系统,降低电机的无功损耗,提高有功效率,每个榨季可减少用电量3.6万千瓦时,直接创造经济效益16.2万元;投资35万元安装锅炉滚筒式喂料装置,提高锅炉效率3%以上,每榨季可节省蔗渣1750吨,直接创造经济效益34.5万元;投资577.5万元建造环保治污设施,实现压榨车间、锅炉车间、制炼车间洗滤布水零排放和制炼车间冷凝器冷却水基本零排放,排水系统清浊分流;制炼车间1效蒸发罐使用了高效捕汁器,降低1效蒸发出来的汽凝水中的糖分,使大部分2效蒸发凝缩水回收锅炉使用,提高了入炉水温,节约了大量的能源。车间还大量用不锈钢管代替普通碳钢加热管,提高了传热系数提高热效率。
那彭欧亚糖业有限公司投入600多万元购进一批国内先进的设备,借鉴先进经验引进新技术,积极推行了九项节能减排工作,特别是引进目前国内最先进的节电技术,对大功率电机采用静止进相微电子补偿装置后,提高用力的功率因数,使其电流下降15%-25%,不仅实现了节电要求,并大大提高设备安全运行率。同时,该公司通过对锅炉本体和燃烧系统进行技改,消除了炉体“燃烧不完全”现象,减少了排烟量,降低了煤耗;在压榨车间使用自动化甘蔗入榨系统,安全率大大提高,保证生产均衡,亦促进了节能;使用高效捕汁器,使大部分2效蒸发凝缩水回收锅炉使用,提高了入炉水温,节约了大量的能源。车间还大量用不锈钢管代替普通碳钢加热管,提高了传热系数提高热效率。
积极推行节能减排工作,使那彭和陆屋两个欧亚糖业公司的环保节能状况一年比一年好。
那彭欧亚糖业有限公司2003年以前每个榨季烧煤量为8000~10000吨,2003年经过环保节能降耗技改工程以后,每个榨季不但不烧一块煤,2006/2007榨季还有26000多吨的蔗渣打包出售。能耗方面,2003年等折标煤耗为7.5%,2007年等折标煤耗为5.8%。欧亚糖业有限公司全厂仅有制炼冷凝器的汽凝水和洗罐洗地板水共75m3/h的污水向外排放,06/07榨季新鲜用水量为14.9万吨,比05/06榨季减少了48.8万吨,重复用水率由上榨季的84.3%提高到97%,COD排放量由上榨季的487吨下降到335吨。